Кировец. 1964 г. (г. Липецк)
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ БОРЬБЫ ЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ Окончание. Начало на 1-й стр. Труднее и дольше ока зался путь достижения рен табельности основного ви да изделия—колесного тр а к тора Т-40. Себестоимость в начале его выпуска состави ла 3008 рублей и превышала оптовую цену на 758 рублей. Предстояло себестоимость трактора снизить минимум на 25 процентов. Эта задача была решена только в чет вертом квартале прошлого года. Себестоимость Т-40 была снижена до 2243 руб лей при оптовой цене 2250 рублей. Другими словами, производство тракторов ста ло рентабельным. Этому предшествовали 15 месяцев упорной,кропотливой рабо ты всего коллектива завода, направленной на снижение затрат в производстве. Сравнительный анализ по казал, что основным источ ником достигнутого сниже ния себестоимости продук ции явился рост производи тельности труда, которая за 15 месяцев повысилась на 25,5 процента. За счет этого доля заработной платы в себестоимости трактора (при увеличении средней за работной платы рабочих на 8 процентов) снизилась на 80 рублей. Рост производительности -труда обусловливает увели чение объема производства, а оно, в свою очередь, ведет к удельному снижению ус ловно-постоянной части рас ходов. В соответствии с этим размер цеховых расходов на один трактор уменьшился на 260 рублей и общезавод ских — на 29 рублей. Таким образом, из общей суммы снижения собствен ных затрат, равной 467 руб лям, снижение за' счет роста производительности труда составило 369 рублей, или около 80 процентов. В борьбе за снижение се бестоимости колесного тра к тора участвовал весь завод. Над вопросами вскрытия и использования резервов, про изводства работали коллек тивы основных и вспомога тельных цехов, отделов за водоуправления, ударники коммунистического труда, участники патриотического движения «семь за шесть», рационализаторы. Немалую роль в улучше нии количественных и каче- ственных показателей сыг рали проведенные в прош лом году мероприятия по повышению уровня экономи ческой работы на заводе. Первым и важным шагом в этом явилось создание 10 общественных бюро эконо- 'мического анализа и 22 тех нического нормирования. В деятельности этих организа ций приняло участие 490 человек. Общественники провели 309 фотографий ра бочего дня, 3781 хрономет- ражное наблюдение, реко мендовали администрации цехов пересмотреть в сторо ну увеличения 2459 норм вы работки, из которых были пересмотрены 2348 норм. В результате этого трудо емкость изготовления Т-40 была снижена на 22,5 нормо- часа, что составляет более одной трети общего сниже ния трудоемкости колесного трактора. По предложению общест венного бюро экономическо го анализа чугунолитейного цеха снижены нормы расхо да таких материалов, ка к песок кварцевый — на 20 ки лограммов на тонну литья, сульфитный щелок — на 1,9 килограмма, мазут техноло гический — на 10,78 кило г рамма. Установлен строгий контроль за расходом жере беек, штырей подопочных досок. 1 Вторым крупным шагом в иеле улучшения экономичес кой работы на заводе яви лось внедрение ежедневно го учета производительности труда и себестоимости про дукции. Такой учет ведется во всех цехах основного про изводства по следующим элементам затрат: основ ные материалы, заработная плата, вспомогательные ма териалы, транспортные рас ходы, расход инструмента, потери от брака и т. д. Мы работаем над дальней шим совершенствованием этой системы, но и в том ви де, в каком она существует в настоящее время, она поз воляет начальнику цеха ори ентироваться в текущих от клонениях затрат от норм и принимать оперативные меры для ликвидации недос татков. На нашем заводе разра ботана и на ряде участков внедрена наиболее рацио нальная система оплаты труда рабочих в линиях ме ханической обработки дета лей. Суть ее состоит в том, что все производственники, занятые на данной линии, получают заработную плату в зависимости от сдачи окончательно отработанных и принятых О Т К деталей. Причем оплата произво дится не по расчлененным детале-операциям, а по сум марной расценке за сданную продукцию. Эта система оп латы поднимает дисциплину труда и отвественность к а ж дого рабочего за результаты всей линии. Большое значение в деле повышения производитель ности труда и снижения зат рат имеет освоение новой техники. Важнейшим усло вием технического прогрес са является механизация процессов производства, к о торая, повышая производи- тельнсть труда, снижает се бестоимость продукции. Так, в 1963 году две выбивные решетки на конвейерах № 3 и № 4 сталелитейного цеха были переоборудованы на автоматические. Этим была закончена комплексная ме ханизация выбивных опера ций на всех 9 конвейерах ли тейных цехов. Огромную роль в сниже нии себестоимости продук ции приобрели пластические массы. С самого начала вы пуска колесных тракторов на заводе налажен серий ный выпуск 8 наименований деталей из пластмасс, что- составляет 25 деталей на ко лесный трактор и 6 деталей — на гусеничный. Эффективность внедрения в производство деталей из пластмасс можно иллюстри ровать на примере одной де тали— гайки руля. Ранее ее изготовляли из металла в автоматном цехе. Сейчас производят из капрона ме тодом горячего прессования. И если в^ять всю программу выпуска тракторов, то эко номия металла только на гайке руля сотавляет 10,6 тонны. Изготовление дета ли из металла обходилось в 7,9 копейки заработной пла- Бригада коммунистического тру да, которую в кузнечном цехе возглавляет кузнец Степан Ива нович Никитин, по-праву считает ся одной из лучших. Маленький, дружный коллектив бригады показывает пример в борьбе за снижение себестоимости! продукции, за повышение произво дительности труда. Бригада вы полняет свою сменную норму за шесть, а в отдельные дни и за пять часов. На снимке: кузнец С. И. Ники тин. Фото Г. Полухина. ты- за штуку, а сейчас вып лачивается только 2,8 копей ки. В результате общая экономия по прямым затра там составила 1182 рубля. И все это только на одной нез начительной детали! Большую экономию про изводству дает применение литья в постоянные формы (кокили ), под давлением и по выплавляемым моделям. Ряд деталей, изготовлявших ся ранее на нашем заводе методом горячей штамповки, теперь выпускаются спосо бом точного литья по вып лавляемым моделям. Преи мущество этого метода полу чения заготовок состоит в! том, что при горячей штам повке деталей большое ко личество металла уходит в так называемый облой (при пуск на штамповку): При способе литья по выплавля емым моделям отходы в про цессе обработки детали очень незначительны. Еще к большему сокраще нию расхода металла и тр у довых' затрат, чем кокиль ное литье, ведет литье под давлением. В 1963 году 5 де талей гидроцилиндров были переведены у нас на этот прогрессивный метод. В ре зультате вес одного компле- | кта литья по этим пяти дета лям снизился с 0,59 кило г рамма до 0, 36 килограмма, или на 39 процентов. Основ ная зарплата—с 4,4 копей-' ки до 2,7 копейки, или на 40 процентов. А общая годовая экономия от внедрения литья под давлением по 8 наименованиям деталей сос тавляет 27,5 тысячи рублей. Большой резерв— эконом ное'расходование материа лов, сокращение потерь от брака. В прошлом году на заводе расход горячекатано го проката против 1962 года снизился по трактору Т-40 с 1193,6 килограмма до 1092 килограммов. Таким обра зом, экономия проката на программу выпуска тракто ров, предусмотренную пла ном на 1964 год, составляет 3088 тонн. Этого количества достаточно для выпуска око: ло 3000 колесных тракторов. Эта экономия была достиг нута, главным образом, за счет сокращения потерь от брака и отклонения по а к там замены меньших профи лей большими. При пересмотре норм ра схода на прокат черных ме таллов в первую очередь бы ло уделено большое внима ние на изменение методоло гии раскроя листового про ката) По существовавшей до пересмотра методологии весь вес листа относился на 'одну основную деталь, хотя она и занимала в отдельных случаях не более 50—60 про центов всего размера листа. После пересмотра был введен групповой метод рас чета, т.. е. все детали, полу чаемые из раскраиваемого листа имеют пропорциональ ную весу заготовки норму расхода. Отходы при этом получились только техноло гические, образующиеся в процессе, штамповки дета лей. Работа по упорядоче нию норм по листовому про кату продолжается и в этом году. Запланирован даль нейший пересмотр норм, на правленный на максималь ное использование техноло гических отходов. О том, что еще имеются неиспользован ные' резервы, говорят следу ющие цифры: если коэффи циент использования листа против веса заготовок до вольно высок — 0,9, то по сравнению с чистым весом деталей он составляет 0 ,7 -‘ 0,75, т. е. около 15—20 про центов листа уходит в техно логический отход. Большое участие в сниже нии расхода металла и дру гих материалов принимают рационализаторы завода, пе редовики производства. Так, кузнец кузнечного цеха В. Смотров предложил умень шить длину заготовки на осевой вал цапфы, что дало экономию 5680 килограммов стального проката. Конст руктор инструментального цеха В. Голосов предложил новую конструкцию и техно логический процесс заделки шаров продольных и цент ральных тяг трактора. В ре зультате этого аннулировано 12 полуколец и 24 заклепки на трактор. Годовая эконо мия от внедрения этого пре дложения составила 29 ты сяч рублей. Проведенные коллективом завода мероприятия по улуч шению экономической рабщ ты, привлечение широких масс трудящихся к совер шенствованию организации производства, внедрение передовой технологии и ме ханизации процессов произ водства, широкий охват тр у дящихся новыми формами социалистического сорев нования позволили заводу преодолеть отставание в вы полнении основных показа телей, ' ликвидировать убы точность и достигнуть устой чивой рентабельной работы. Но это лишь первые шаги. Впереди большие задачи по дальнейшему снижению се бестоимости продукции, по вышению рентабельности предприятия.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz