Кировец. 1960 г. (г. Липецк)
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ФОНД СЕМИЛЕТКИ Формовка головки блока по новой технологии Б течение длительного вре мени отливка головок блока цилиндров для тракторов «Т-38» производилась полу сухим вариантом. Стержень нижней полуформы изготавли вался массивным, весом в 24 к г., и служил основанием. В него последовательно уста навливались ещё пять стерж ней. Весь собранный комплект скреплялся клеем, после чего просушивался в специальном электрическом сушиле. После подсушки комплект стержней весом 36,5 к г двое рабочих вручную подавали на формовку, где сборщик стерж ней устанавливал его в ниж нюю полуформу и покрывал верхней сырой полуформой. лении этого стержня было занято два стерженщика в смену. Наконец, сам процесс сборки комплектов стержней головки блока был весьма трудоёмким, требовались вы сокая квалификация рабочих и разнообразное оборудование. Рационализаторы коммуни сты заместитель начальника чугунолитейного цеха т. Кар лин. технолог т. Кафанов п начальник модельного цеха т. Смородин после долгих поисков и экспериментов раз работали новую технологию. Они предложили ликвидиро вать основание стержня, а собирать стержни № 2 (ниж ний рис.) и другие прямо в сырую полуформу. Ценные предложения новаторов 7/6 V ' Такая технология* сборки стержней и форм порождала целый ряд неудобств и серьёз ных недостатков. Во-первых, в каждой смене были заняты два человека специально на подноске подсушенных комп лектов стержней. Во-вторых,по становщик стержней из брига ды формовщиков испытывал большую физическую нагрузку, так ка к ему одному приходи лось устанавливать в формы сборные комплекты стержней. В-третьих, получался большой брак отливок по газовым рако винам, так как основание стержня (верхний рис.) было очень массивным и при залив ке формы, подогретые метал лом, имели большую газотвор- ную способность. В-четвёртых, на изготовление основания стержня расходовалось много разных материалов: свежего песка, каркасной проволоки, полосовой арматуры, крепителя и др. Кроме того, на изготов- Сбработанные стержни 2, 3, 4, 5 п 6 теперь подаются ва формовочный конвейер и уста навливаются прямо в земля ную форму, что исключает все упомянутые выше работы, про водимые ранее по старой тех нологии, и намного облегчает труд постановщиков стержней. Внедрение предложения тт. \<РЬС ! Карлина, Кафанова я 'Сморо дина позволило высвободить двух стерженщиков, экономить в ‘ год 580 тонн стержневой смеси, 62,8 тонн каркасной проволоки и долевых каркасов 9280 литров крепителя, а также значительно сни зить брак отливок. Общая годовая экономия составляет свыше 96 тысяч рублей. А. ОСТАПЕНКО. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * * * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД Высокую творческую актив ность проявляют рационализа торы чугунолитейного цеха. При механической обработке картеров маховика часто по лучался брак по прорыву сте нок. Разметчик В. С. Неклю дов предложил увеличить раз мер отливок картеров махови ка с 35 на 40 миллиметров. Брак устранён. Годовая эконо мия—10 тысяч рублей. Старший технолог цеха 3. М. Фадеева предложила снять припуск на механическую об работку у отливок блока ци линдров. После внедрения нов шества на каждую деталь эко номится 1260 граммов металла, а общая сумма условной эко номии равна почти 14 тысячам рублей в год. Стержни аЫ1 для отливок головок блока дизеля раньше зачищались вручную. Бригадир слесарей В. П.' Тихонов пред ложил зачищать их на маши не. Экономия составила 3640 рублей в год. По его же пред ложению эти стержни стали изготавливать, на пескодувной машине. Это позволило добить ся 26 тысяч рублей экономии в год» А мастера модельно-опочно- го хозяйства В. П. Нестеров и И, М. Коняхин сочли возмож ным изготавливать подмодель ные стульчики на формовоч ных машинах четвёртого кон вейера сварными вместо ли тых из чугуна. И здесь полу чена годовая экономия в сум ме 11600 рублей. С. ЛЕДЕНЁВ, уполномоченный БРИЗа по чугунолитейному цеху. Деталь В52051 из- готавлииалась из тру бы 95x16 мм. Руково дитель группы отдела главного технолога Н. Н. Березин внёс предложение изготав ливать деталь из тру бы 89x11 им. Экономия металла —около 6 к г на трак тор. В денежном вы ражении—45.200 руб лей. ★ Мастером моторного цеха т. Ивашенковым и начальником бюро технического контроля сталелитейного цеха т. Ролдугиным была изменена’ конструкция звёздочки П39555Г. Общая годовая эко номия достигает 100 тысяч рублей, а эко номия металла— 3 ки лограмма 610 граммов на трактор. Горловины песко струйных аппаратов изготовлялись цели ком чугунными. Токарь термическо го цеха А. П. Аксё нов внёс ценное ра ционализаторское пре дложение— изготавли вать горловины не це льными,а сборными, т. е. корпус и горло вину отливать отдель но Предложение было осуществлено. Стой кость горловин значи тельно возросла, эко номический эффект составил 15 тысяч рублей. 450 тысяч рублей сэкономит наш завод благо даря внедрению в производство 35 рационализа торских предложений, поданных заместителем начальника прессового цеха Ф. Ф, Чврнениловым. Рисунок В. Дубровского. РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ КУЗНЕЧНОГО Б борьбе за технический прогресс принимают самое активное участие »рациона- лизаторы кузнечного цеха. Их творческая мысль на правлена на внедрение но вых, более совершенных методов работы, на даль- нейшее^повыгаение произво дительности труда, сниже ние себестоимости продук ции, на экономию металла я других материалов. В прошлом году рациона лизаторами кузнечного цеха было подано 190 предложе ний, из которых 74—рабо чими. Среди них особенно выделяются кузнецы В. Б. Зайцев и В. И. Улупов, слесари М. А. Полянский, И. М. Студеникин и другие. Взять, к примеру, кузне ца Василия Зайцева. Им внесены три предложения . в прошлом году, которые внедрены в производство. Наиболее ценное из них— предложение об изменении конструкции молотового штампа для ролика одно бортного. При штамновке этого ро лика фиксирующий выступ штампа ввиду малого сече-. ния быстро нагревался, и выходил из строя. Приходи лось в таких случаях про изводить капитальный ре монт штампа. Автор предло жил переместить выступ в сторону рабочего места куз неца, откуда штамп интен сивно охлаждается в про цессе работы сжатым воз духом. Это значит, что и фиксирующий выступ тоже стал охлаждаться. Стой кость штампа была значи тельно повышена, а общая сумма условной экономии составила около шести ты сяч рублей в год. Столько же рационализа торских предложений было внедрено и мастера цеха т. Ястремского. В общей сложности они дали около 20500 рублей условно-го довой экономии. Эти пред ложения направлены в основном на экономию ме талла. Но больше всех в цехе в прошлом году было внедре но. в производство предло жений мастера А. И. Чекры- жова. Их шесть. Самое цен ное из этих предложений— перевод чеканки венца За счёт рационализации и изобретательства трудоёмкость изготовления трактора в 1959 году была снижена маховика с ручной на пресс. Почти на три е половиной минуты была снижена тру доёмкость изготовления этой детали. По предложению слесаря т: Полянского одна из де талей (27123) была переве дена с молота на горизон тально - ковочную машину. Это дало 136 граммов эко номии металла на каждой детали. Помимо этого была снижена трудоёмкость её изготовления/ - 8000 рублей —такова общая годобая эко номия от внедрения этого новшества. Следует сказать и о весь ма ценном новшестве, внед рённом в производство по предложению начальника цехового бюро технического контроля М. И. Буркова. Рационализатор нашёл воз можным уменьшить высоту фигуры молотового штампа, предназначенного для штам повки роликов однобортных, до минусовых размеров по ковки. В результате было улучшено качество деталей (проштамповываются поков ки), экономится 330 грам мов металла на каждую де таль, а в общем экономия составит 39250 рублей в год. Рационализаторы кузнеч ного цеха полны решимости добиться в 1960 году новых творческих успехов, чтобы гнести свой достойный вклад в рационализаторский фонд семилетки. А. БУРКОВА, уполномоченная БРИЗа, Н. БОБКОВА, техинформатор. Материалы для этих страниц подобраны работниками 'Заводско го бюро технической информации. К И Р О В 30 января 1960 г.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz