Кировец. 1958 г. (г. Липецк)
2 К И Р О В Е Ц 27 мая 1958 Ц 62 (1911) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА № 4 (12) ............................................................................ Повышение стойкости инструмента Стоимость протяжек, долбя- ков, червячных фрез и другого сложно-режущего инструмен та составляет значительную долю себестоимости выпускае мых нашим заводом тракторов. Ежегодно расходуется этого инструмента на несколько миллионов рублей. Поэтому повышение стойкости и срока службы сложно-режущего ин струмента является весьма важной задачей. Заводской лабораторией ре зания в содружестве с работ никами инструментального це ха и цеха эксплуатации прово дится интересная опытная ра бота по повышению стойкости инструмента из быстрорежу щей стали. После каждой за точки инструмент отпускается при температуре 450—500 гра дусов в течение 30 мваут. В результате такого отпуска на поверхности инструмента воз никают окисные плёнки, кото рые уменьшают слипаемость инструмента с обрабатываемым материалом и уменьшают си лу трения. При этом снимают ся вредные шлифовочные на пряжения и происходит до полнительное мартенситное превращение аустенита. Сравнительные испытания обычного и отпущенного пос ле заточки инструмента, про ведённые в апреле и мае в цехах шасси, тракторном № 1 и пусковых моторов, показали, что отпущенными после заточки долбяками мож но нарезать в два— три раза больше шестерён, чем обычны ми долбяками. Отпущенными после заточки дисковыми модульными фрезами можно нарезать в 1,8 раза больше "Конических шестерён, чем обыч ными неотпущенными и т. д. На состоявшемся на днях техническом совещании работ ников лаборатории резания, инструментально - штампового отдела и инструментального цеха было решено начать мас совое внедрение отпуска ряда инструментов после их заточ ки. С этой целью в заточном отделении моторного цеха бу дет установлена термическая печь. Кроме того в инструмен тальном цехе последний от пуск инструмента будет про изводиться после его заточки. Решено также расширить опытную работу над метчика ми, свёрлами, зенкерами, фре зами, фасонными резцами и другим инструментом. В проведении исследований но отпуску инструмента боль шую работу проведи инженеры лаборатории резания В. И, Кузнецов и С. Б. Тишаков, технолог инструментального цеха А. Б. Сопвро, мастера технадзора цеха эксплуатации Д. И. Коваленко и П. И. Ревин, а также начальники бюро ин струментального хозяйства В. А. Мохов и Н. С. Канатов. И. ШТЕЙНБЕРГ, зам, главного технолога, Н. ТАРАСЕНКО, начальник лаборатории резания. Силикатный кирпич вместо шамотного Обычно ковш для разливки углеродистой стали в стале литейном цехе выкладывается шамотным кирпичом. Сталевар т. Аршинов предложил заме нить шамотный кирпич КП-1 и КП 2, идущий на рабочий слой ковша, обыкновенным силикат ным строительным кирпичом. В цехе были произведены первые эксперименты, которые оказались удачными. Стой кость рабочего слоя стен ков ша, выложенных силикатным кирпичом, составила 8—10 плавок. А это приравнивается к стойкости ковша, выложен ного шамотным кирпичом. После тщательного изуче ния и проверки на практике предложение новатора решено внедрить в производство. Оно позволит снизить себестои мость тонны жидкой стали, поскольку силикатный кирпич дешевле шамотного в 6— 7 раз. В. ТРЕТЬЯКОВ, техинформатор отдела главного металлурга. Новая схема крепления паразитной шестерни Собранная с подшипни ками паразитная шестерня коробки скоростей трактора крепилась на своей оси гайкой со стопорной шай бой. Для предупреждения отвёртывания гайки стонор ная шайба была сделана так, что один усик её, рас положенный внутри детали, входил в паз оси, а один из трёх других, располо женных на детали снару жи, отгибался в паз гайки. Расположение шестерни в заднем углу корпуса ко робки перемена передач создавало неудобство при сборке. Слесарь-сборщик В. Ф. Са женов предложил вместо гайки со стопорной шайбой ставить распорную втулку. При рассмотрении предло жения в отделе главного конструктора была разрабо тана простая и надёжная схема крепления паразит ной шестерни на оси при помощи шайбы и распорно го кольца. Что же дало внедрение этого новшества? Прежде всего упрощена конструк ция оси—в ней отменена нарезка резьбы и фрезеров ка канавки, что позволило снизить трудоёмкость её изготовления на ё,7 мину ты. Кроме этого аннулиро вана гайка (2,7 минуты трудоёмкости), сложная по изготовлению шайба заме нена простым кольцом. Экономия ехали Детали 35-504 (шайбы сферические) до недавнего времени нарезались в цехе нормалей на автоматах из стальных прутков диамет ром 28 миллиметров. Тех нолог цеха Василий Гри горьевич Кузин предложил изменить профиль металла и начать изготовление шайб из стальных прутков диа метром 25 миллиметров. В настоящее время это пред ложение внедрено в произ водство. За счёт этого бу дет экономиться 26 грам мов калиброванной стали на каждый трактор. С та нок дл я заточки л ерок Заточка лерок для нарезания резьбы до последнего времени производилась в инстру ментальном цехе на станке с ручным при водом возвратно-поступательного перемеще ния шлифовального шпинделя. При этом качество заточки было низким, а труд мало производительным. В прошлом году цехом эксплуатации бы ли получены чертежи из института Акаде мии Наук СССР на заточной станок с механическим приводом. В настоящее время этот станок изготовлен инструментальным цехом и установлен в заточном отделении цеха эксплуатации инструмента. Возвратно-поступательное перемещение шлифовальной головки станка осуществляет ся передачей от мотора через червячный редуктор и кулисный механизм. И. ЛАПШИН, зам. начальника цеха эксплуатации. На снимке: новый станок для заточки лерок. НА ТОЧНОЕ ЛИТЬЁ В тракторном цехе № 2. про изводится сборка винта цен тральной тяги. В комплект этого винта входит втулка шарнира. Заготовка каждой втулки весила 338 граммов и поставлялась ща обработку|из ! тысяч рублей. изготовление методом точного литья позволит высвободить три станка, снизить трудоём кость изготовления трактора на 36 минут. Условно-годовая экономия составит около 35 Было. прессового цеха. Вес же гото вой детали составлял всего лишь 145 граммов, т. е. при обработке каждой детали 193 грамма металла уходило в стружку, или 1300 граммов на каждый машино-комплект. В настоящее время изготов ление втулок шарнира перево дится на точное литьё. Уже получены первые партии дета лей, изготовленных новым спо собом. Теперь заготовки отли ваются, калятся и сразу посту пают на сборку (см. снимок). Перевод втулок шарнира на О Стало. Кроме того, отпадает опера ция сверловки втулки и ванта в сборе, которая производи лась по старой технологии. Сейчас взамен сверловки винт протягивается специальной брошью, которая делает четы ре полуотверстия. Внедрение в производство нового технологического про цесса упрощает сборку винтов, повышает производительность труда. В. ХАЗАНОВ, техинформатор второго тракторного цеха. С Н И Ж Е Н И Е В Р 1 К А В цехе нормалей проточ ка стержня болта барабана фрикциона производилась на токарно - револьверном станке, а резьба нареза лась на резьбонарезном станке. При этом получает ся значительный перекос резьбы, и детали часто от ходили в брак. Старший мастер ремонт но-инструментальной мас терской цеха Алексей Ива нович Романовский предло жил проточку и нарезание резьбы производить на од ном станке — токарно-ре вольверном, с нарезной го ловкой. Внедрение этого способа позволило сокра тить брак до минимума. В. КУЗИН, техинформатор цеха нормалей. ПО С ТР АН ИЦ АМ ТЕХНИ ЧЕС КИ Х БЮ ЛЛЕ ТЕНЕЙ В заводское бюро техни ческой информации посту пил технический бюллетень по обмену опытом с одного из машиностроительных за водов. В бюллетене привле кает внимание описанный инженером С. П. Конюшко вибрациониый загрузочный автомат для подачи крепёж ных и мелких деталей (различных по своей конфи гурации и типоразмерам) в автоматический прибор для контроля твёрдости «ТАМ-2>. Интерес представляет и приспособление для автома тического нарезания резбы в гайках на вертикально сверлильных станках (авто ры В. Ф. Гнусарев и А. П. Куланин). Приспособление просто в изготовлении, на дёжно в работе, обеспечи вает автоматическую подачу гаек под метчик. Производи тельность станка, оснащён ного таким приспособлени ем, при нарезании резьбы в гайках м8х1,25 из нержа веющей стали доходит до 1800 штук в смену. Инженерами Вороновым А. П. и Кудряшовым И. П. описан новый метод термо обработки с применением дифференциовного старения турбинных дисков. В бюллетене помещено также много других мате риалов, представляющих не сомненный интерес для на шего производства. Техническая страница подготовлена редакцией газеты <К*ровец» I заводски бюро технической информации, Редактор В. И. БАЧУРИН. Газета выходит три раза в недеаю: по ВТОРНИКАМ , ЧЕТВЕРГАМ и СУББОТАМ. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Липецк, 6 , у х Брасноааводская, дом № 2. Телефоны: редактора 4— 70, общий 2—05 АЭ18768 Типография ЛТЗ, уж. Врасноеаводская, 2. Тирах 2000 ахе. Зак, № 473
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz